Sažetak
Proizvodnja mesa brojlera u Saudijskoj Arabiji dostigla je približno 1,3 miliona tona u 2024. godini, što predstavlja povećanje od 12,9% u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je mandata za sigurnost hrane iz Vizije 2030, koji ima za cilj 80% samodovoljnosti peradi (GASTAT, 2024). Ovo širenje postavlja izuzetne zahtjeve pred proizvođače hrane, posebno tokom ljetnih mjeseci kada temperature okoline rutinski prelaze 45°C. Al-Riyadh Feed Industries (ime anonimizirano na zahtjev klijenta), jedan od pet najvećih integriranih proizvođača brojlera u Kraljevstvu s godišnjom proizvodnjom složene hrane većom od 280.000 metričkih tona, suočio se s kritičnim uskim grlom u proizvodnji: trajnost peleta se konstantno smanjivala tokom sezone grijanja od maja do septembra, padajući na čak 91-92% PDI (indeks trajnosti peleta) u odnosu na internu referentnu vrijednost kompanije od ≥96%.
Sredinom 2024. godine, kompanija je naknadno opremila dvije svoje primarne linije za peletiranje sklopovima prstenastih matrica serije Hongyang HYPM i odgovarajućim kućištima valjaka. U prvih 90 dana rada, tokom vrhunca ljeta, linije su postigle održivi PDI od 98,2% (±0,5), eliminirale su slučajeve gušenja izazvanog toplinom i smanjile učestalost zamjene prstenastih matrica za približno 35% u poređenju s prethodno korištenim matricama evropskog porijekla. Ova studija slučaja ispituje tehničke izazove peletiranja na visokim temperaturama, Hongyangov inženjerski odgovor i dobijene kvantificirane rezultate.
Industrija i klijentsko iskustvo
Saudijska Arabija posluje u jednom od termički najizazovnijih okruženja na svijetu za intenzivnu stočarsku proizvodnju. Generalni zavod za statistiku izvijestio je da je samo provincija Rijad proizvela 359.700 tona mesa brojlera u 2024. godini, a slijede Hail (295.000 tona) i Qassim (200.000 tona). Hrana predstavlja 60-70% ukupnih troškova proizvodnje brojlera, što kvalitet peleta čini odlučujućom ekonomskom varijablom.
Kompanija Al-Riyadh Feed Industries upravlja s tri fabrike stočne hrane smještene u centralnoj regiji, koje snabdijevaju 42 ugovorene farme brojlera. Njihova primarna formulacija za završni tov brojlera je baza od kukuruznog i sojinog brašna s promjerom peleta od 3,0 mm, s ciljem postizanja temperature gotovih peleta ispod 88°C na izlazu iz hladnjaka. Prije modernizacije Hongyanga, kompanija se borila s ponavljajućim sezonskim obrascem: kako je temperatura okoline prelazila 38°C (obično do početka maja), opterećenja motora fabrike peleta postajala su nepredvidljiva, temperature površine matrice su rasle iznad 95°C, a PDI gotovih peleta padao je ispod praga od 96% potrebnog za održavanje prihvatljive stope rasipanja hrane na nivou farme.
Ekonomske posljedice su bile mjerljive. Podaci iz industrije Međunarodnog instituta za istraživanje peradi pokazuju da svaki pad PDI-ja od 1% korelira s procijenjenim povećanjem otpada od 0,4-0,6% u sistemima hranjenja na tanjirima - što se prevodi u otprilike 1.100-1.700 dodatnih tona hrane koja se gubi godišnje na nivou Al-Riyadha kada PDI sezonski opada.
Izazov: Ekstremna toplota i degradacija kvaliteta peleta
Peletiranje hrane za brojlere odvija se unutar uskog termodinamičkog prozora. Optimalna temperatura kondicioniranja sjemenki kreće se između 75-90°C, a idealno je da temperatura na izlazu iz matrice bude 80-90°C. Iznad 95°C, termička razgradnja termolabilnih vitamina (A, D, E, K) i sintetičkih aminokiselina (lizin, metionin) se mjerljivo ubrzava. Istovremeno, Maillardova reakcija između redukujućih šećera i slobodnih aminokiselina počinje vezivati lizin u neprobavljive komplekse, efektivno smanjujući dostupnu gustoću hranjivih tvari (Journal of Applied Poultry Research, 2019).
U mlinovima Al-Riyadh, ljetna vrućina dovela je do tri složena načina kvara:
1. Nedovoljan kapacitet hlađenja: Dolazni ambijentalni zrak temperature 45°C smanjio je termalni gradijent hladnjaka protiv strujanja, sprječavajući pelete da dostignu ciljanu temperaturu ispusta od 5°C iznad sobne temperature. Peleti koji su izlazili previše topli zadržali su preostalu vlagu i omekšali tokom skladištenja.
2. Termički bijeg matrice: Pri održavanoj temperaturi okoline od 45°C, kapacitet odvođenja toplote peletirke je bio prekoračen. Temperatura površine matrice porasla je preko 95°C u prvih 45 minuta neprekidnog rada, što je izazvalo automatsko isključivanje sigurnosne PLC blokade mlina.
3. Klizanje plašta valjka: Povišene temperature smanjile su efektivni koeficijent trenja između površine plašta valjka i kondicionirane kaše, uzrokujući povremeno klizanje valjka, neravnomjernu raspodjelu materijala po površini matrice i lokalizirane obrasce trošenja matrice.
Neto rezultat: PDI peleta pao je na 91,2% (mjereno ASAE S269.4 metodom bubnjanja), otpad hrane na farmama se povećao za približno 2,8%, a postrojenje je bilo prisiljeno smanjiti protok za 15-20% tokom najtoplijih sati kako bi se izbjegao prekid rada. Vijek trajanja prstenastih matrica - već opterećen sadržajem silicija u lokalno uzgojenom kukuruzu - pao je sa prosječnih 3.500 radnih sati zimi na 2.200-2.500 sati ljeti.
Hongyang Solution
Nakon tehničke revizije provedene zajedno s Hongyangovim timom za inženjering aplikacija, provedena je modernizacija s tri komponente na dvije linije mlina peleta:
1. Precizni prstenasti kalup s optimiziranim omjerom kompresije
Hongyang je specificirao prstenasti kalup promjera 3,0 mm s omjerom kompresije od 1:12,5 — kalibriran za specifičnu formulaciju za završni tok brojlera klijenta (baza od kukuruznog i sojinog brašna s 3,2% dodane masti i 14,5% ciljane vlage nakon kondicioniranja). Materijal kalupa bio je martenzitni nehrđajući čelik X46Cr13 (DIN 1.4034 / kineski 4Cr13), obrađen vakuumskim kaljenjem na 1.050-1.080°C, nakon čega slijedi dvostruko popuštanje na 220-240°C kako bi se postigla ujednačena površinska tvrdoća od HRC 52-54 duž cijele staze kalupa.
Ključno je to što je Hongyangova tehnologija bušenja rupa pištoljem - korištenje CNC bušenja dubokih rupa s tolerancijom položaja od ±0,02 mm - proizvela ujednačenost promjera od rupe do rupe mjerenu pri varijaciji od ≤15 μm. Ovaj nivo preciznosti minimizira diferencijalni otpor protoka preko površine matrice, ključnu varijablu u održavanju konzistentne gustoće peleta pod promjenjivim termičkim uvjetima. Svaki ulaz rupe matrice završen je konusnim uvodnim zakošenjem pod uglom od 60° kako bi se smanjio otpor ulaska materijala, efektivno smanjujući specifičnu potrošnju energije (kWh/tona) potrebnu za pokretanje formiranja peleta.
2. Sklop usklađenog kućišta valjka s konfiguracijom ležaja otpornog na visoke temperature
Hongyang je isporučio odgovarajući set čahura valjaka proizvedenih od legiranog čelika 20CrMnTi s dubinom cementiranog kućišta od 2,0-2,2 mm i površinskom tvrdoćom od HRC 60-62. Valoviti uzorak je dizajniran s razmakom žljebova od 1,2 mm i dubinom žljebova od 0,8 mm, optimiziranim za maksimalno hvatanje materijala u piletini s niskim trenjem i visokim udjelom masti.
Sklop valjka uključivao je sferične valjkaste ležajeve zapečaćene za visoke temperature (ekvivalent SKF Explorer klase, nazivne za kontinuiranu radnu temperaturu od 120°C), zamjenjujući standardne ležajeve koji su pokazivali znakove raspadanja masti i preranog ljuštenja tokom ljetnih proizvodnih ciklusa. Višestepeno zaptivanje labirintnog tipa s PTFE elementima usne spriječilo je prodiranje sitnih čestica, što je čest uzrok kvara kada vruće, suhe čestice kaše prodru u kućišta ležajeva.
3. Protokol kalibracije razmaka između matrice i valjka
Hongyangov tehnički tim je uspostavio razmak između matrice i valjka od 0,40 mm (±0,05 mm), mjeren na hladno mjernim listićima na šest jednako udaljenih tačaka oko obima matrice. Ova specifikacija razmaka, uža od standardne, djelimično kompenzuje termičko širenje na radnoj temperaturi: na temperaturi površine matrice od 85°C, matrica X46Cr13 se radijalno širi za približno 0,08-0,12 mm (koeficijent termičkog širenja ≈10,5 × 10⁻⁶/K), efektivno zatvarajući hladni razmak na gotovo optimalnih 0,28-0,35 mm u radnim uslovima. Ovaj pristup prethodne kompenzacije sprečava da razmak postane pretjerano širok tokom ljetnih perioda, što bi inače smanjilo silu pritiska na kašu i ugrozilo gustinu peleta.
Podaci i rezultati proizvodnje
Podaci o performansama prikupljani su tokom 90-dnevnog perioda evaluacije (juni-avgust 2025., vrhunac ljeta) na obje modernizirane linije, pri čemu su performanse prethodnog ljeta (juni-avgust 2024.) služile kao osnova.
| Parametar | Osnovna vrijednost (ljeto 2024.) | Hongyang adaptacija (ljeto 2025.) | Poboljšanje |
| Prosječni PDI (ASAE S269.4) | 91,2% | 98,2% (±0,5%) | +7,0 procentnih poena |
| Temperatura površine matrice (u stabilnom stanju) | 94-98°C | 85-89°C | Prosječno -9°C |
| Temperatura ispuštanja peleta (naknadni hladnjak) | 36-40°C | 29-33°C | Prosječno -7°C |
| Automatska isključenja uzrokovana toplinom (mjesečno) | 8-12 događaja | 0 događaja | 100% eliminacija |
| Smanjenje protoka tokom vršnih vrućina (u odnosu na zimu) | -18% | -3% | Oporavak od 15 procentnih poena |
| Vijek trajanja prstenastog kalupa (procijenjeni, projektovani) | 2.200-2.500 sati | 3.400-3.800 sati (projektovano) | +52% projektovano |
| Specifična potrošnja energije (kWh/tona) | 18,7 | 17,2 | -8% |
| Rasipanje hrane na nivou farme (% isporučene hrane) | 4,8% | 1,9% | Smanjenje od -60% |
| Sadržaj finih škripa prilikom isporuke na farmu (<2 mm sito) | 8,5% | 1,7% | -80% smanjenja |
Najznačajnije operativno poboljšanje bilo je potpuno eliminisanje automatskih isključenja uzrokovanih toplotom. Tokom ljeta 2024. godine, svaki prekid rada zahtijevao je približno 25-35 minuta zastoja - uključujući čišćenje alata, ponovno pokretanje i čišćenje materijala - što je rezultiralo procijenjenih 15-20 sati gubitka proizvodnog vremena mjesečno. S obzirom na to da tokom perioda evaluacije 2025. godine nije zabilježen nijedan prekid rada, neto raspoloživo vrijeme proizvodnje se povećalo za približno 8%.
Poboljšanje trajnosti peleta donijelo je ekonomske koristi koje su premašile očekivanja. Smanjenje sadržaja sitnih čestica prilikom isporuke na farmu sa 8,5% na 1,7% direktno se prevelo u manji otpad hrane u automatiziranim sistemima hranjenja u tavanicama. Pri godišnjoj proizvodnji klijenta od 280.000 tona, ovo smanjenje otpada na nivou farme od 60% predstavlja procijenjenih 8.100 tona ušteđene hrane godišnje - što je ekvivalentno približno 2,8 miliona dolara po regionalnim cijenama hrane (USDA GAIN izvještaj, referentna vrijednost troškova hrane za Saudijsku Arabiju za 2024. godinu).
Procjena klijenta
Rukovodilac proizvodnje u pogonu dao je sljedeću procjenu tokom pregleda nakon evaluacije:
Hongyangov prstenasti matricni sklop i sklop valjka su radili iznad naših tehničkih specifikacija. Naša glavna briga uoči ljeta bila je da li bilo koji prstenasti matricni sistem - bez obzira na porijeklo - može održati konzistentan kvalitet peleta kada je temperatura okolnog zraka koji ulazi u hladnjak iznad 45°C. PDI od 98,2% koji smo postigli ne samo da je premašio naš ljetni cilj od 96%, već je i odgovarao ili premašio našu zimsku osnovnu vrijednost. Samo ukidanje prekida rada povezanih s matricama opravdalo je investiciju. Smanjenje specifične potrošnje energije bio je neočekivani bonus.
— Rukovodilac proizvodnje, Al-Riyadh Feed Industries (Mlin u centralnoj regiji)
Direktor nabavke kompanije dodatno je napomenuo da je cijena prstenastih matrica kompanije Hongyang bila približno 35% niža od cijene prethodno korištenog evropskog dobavljača, uz postizanje istog ili superiornijeg vijeka trajanja u saudijskim ljetnim uslovima. Kombinovani efekat - duži vijek trajanja matrice, niži troškovi kupovine, smanjena potrošnja energije i veći kvalitet peleta - doveo je do izračunatog povrata investicije u roku od 7,5 mjeseci.
Zaključak
Slučaj Al-Riyadh pokazuje da precizno konstruirana tehnologija prstenastih matrica iz Hongyanga može ispuniti zahtjevne zahtjeve proizvodnje hrane za brojlere na visokim temperaturama u regiji Perzijskog zaljeva. Tri tehnička faktora doprinijela su ishodu:
1. Izvršenje u nauci o materijalima: Vakuumski kaljena legura X46Cr13 na HRC 52-54 sa ujednačenošću rupa izbušenih CNC pištoljem predstavlja gornju granicu kvaliteta koju je moguće postići za matrice za dovodne prstenove za brojlere na trenutnim nivoima metalurške tehnologije.
2. Kalibracija zazora s obzirom na temperaturu: Prethodna kompenzacija zazora između hladnih valjaka matrice za termičko širenje na radnoj temperaturi je jeftina, ali učinkovita praksa koju bi mline stočne hrane u vrućim klimama trebale usvojiti kao standardnu operativnu proceduru.
3. Integracija usklađenog sistema: Konfiguracija prstenastog kalupa, kućišta valjka i ležaja dizajnirana je kao jedinstveni sistem za upravljanje temperaturom, a ne kao nezavisne komponente - pristup koji razlikuje rješenja projektirana za određenu primjenu od standardnih kalupa.
Za proizvođače stočne hrane koji posluju na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi i drugim regijama s visokim temperaturama okoline, rezultati iz Al-Rijada pružaju referentnu vrijednost: 98,2% PDI bez prekida rada uzrokovanih toplinom moguće je postići u komercijalnoj razmjeri uz ispravno specificiranu tehnologiju prstenastih matrica.
Izvori podataka: GASTAT Statistika stoke 2024; Izvještaj IMARC Grupe o tržištu krmnih smjesa Saudijske Arabije za 2024; Izvještaj USDA GAIN SA2024-0002; Časopis za primijenjena istraživanja peradi (2019) svezak 28, broj 4; Standard ASAE S269.4; Interni podaci o inženjerstvu primjene Hongyanga, period evaluacije juni-avgust 2025.
Vrijeme objave: 30. maj 2026.










